材料与方法
1.1 主要仪器设备
20 L内循环液泵型生物反应器,镇江东方生物工程设备公司生产;BioFlo 110型3 L搅拌式反应器,NEW BRUNWICK SCIENTIFIC生产;HYG-A型转恒温调速摇瓶柜,江苏太仓市实验设备厂生产。
1.2 试验方法
1.2.1 溶氧传质性能的对比方法 在测试液泵型反应器与搅拌式反应器的溶氧传递性能的对比试验中,KLa是主要评价指标。采用亚硫酸钠氧化法[6]测定KLa。
在相同的操作压力0.1 MPa、相同的操作温度25 ℃下,利用亚硫酸钠氧化法分别测定2个反应器在不同的通风比、不同转速下的KLa。根据所测KLa,找出一组条件使两反应器KLa的大小相近,以此作为2个反应器能耗对比,并作为发酵性能比较的依据。
1.2.2 液泵型反应器KLa变化规律测试 在该反应器内加入13 L水,控制温度在25 ℃,加入Na2SO3晶体(CP),使SO32-浓度达到0.1 mol/L,再加入CuSO4(CP),使Cu2+浓度约为10-3 mol/L。调节循环液泵,设置其转速为800 r/min,Na2SO3、CuSO4完全溶解后,打开通气阀门,使通风量为6 L/min,罐内表压为0,以气泡冒出为氧化时间开始,每隔3~4 min取样一次,每次取样20 mL,立即移入新吸取的已标定的过量碘液中,然后用标定的Na2SO3滴定至蓝色变为无色,记录滴定前后的Na2SO3溶液的体积。
1.2.3 搅拌式生物反应器KLa变化规律测试 在该反应器内加入1.75 L水,控制温度在25 ℃,加入Na2SO3晶体(CP),使SO32-浓度达到0.1 mol/L,再加入CuSO4(CP),使Cu2+浓度约为10-3 mol/L。打开并调节搅拌转速,开始设置为200 r/min,Na2SO3、CuSO4完全溶解后,打开通气阀门,调节空气转子流量计,使开始通风量为1.76 L/min,罐内表压为0,以气泡冒出为氧化时间开始,每隔3~4 min取样一次,每次取样20 mL,立即移入新吸取的已标定的过量碘液中,然后用标定的Na2S2O3滴定至蓝色变为无色,记录滴定前后Na2S2O3溶液的体积。
2 结果与分析
2.1 液泵型反应器的KLa变化规律
由图1、图2可知,在试验条件下液泵型反应器的KLa随着通风比的增大而增大,也随着循环液泵转速的提高而增大。当通风比一定时(0.462∶1),液泵型反应器的KLa随着液泵转速的增大而明显增大,且有一定的线性关系。该反应器的液泵转速反映液喷速度的大小,当通风比一定时,增大液喷速度有利于减小气泡直径和气体在水里的分散,从而KLa明显增大;通风比一定时(0.462∶1),KLa与液泵转速的关系曲线线性度较高,这可能是由于在一定的低通风比下,KLa与液喷速度几乎成正比关系。
由图3可知,当液泵转速一定时,该反应器的KLa随着通风比的增大而增大,但无线性关系。这是因为增大通风比有利于增大持气率和扩大气液界面面积,而增大持气率和扩大气液界面面积均有利于提高KLa。当液泵转速为1 400 r/min时KLa变化比液泵转速为1 200 r/min时变化明显,这说明在低液喷速度时,通风比的变化对KLa的影响不显著,此时液喷速度是瓶颈。
2.2 搅拌式生物反应器KLa变化规律
由图4、图5可知,BioFlo 110型3 L搅拌式生物反应器KLa随着通风比、搅拌转速的增大而增大。当通风比一定时,增大搅拌转速有利于提高KLa。在低转速区,增大搅拌转速对KLa的提高不如高转速区明显。这说明在低转速区,影响KLa的主要因素不是搅拌转速,通风量的影响可能起重要作用。当搅拌转速一定时,搅拌式反应器KLa随着通风比的增大而增大,但这一变化不明显。这有可能是在较高的搅拌转速下,影响KLa的主要因素不是通风量。
2.3 液泵型生物反应器与搅拌式生物反应器的对比
在转速一定时,不同通风比下2个反应器的KLa变化规律,如图6所示。由图6可知,当3 L搅拌式生物反应器的搅拌转速为500 r/min,通风比为1.5∶1时,其KLa为173.2 1/h;当20 L内循环液泵型生物反应器的液泵转速为1 400 r/min,通风比为0.846∶1时,其KLa为173.3 1/h,两者KLa相近。在试验条件范围内,改变20 L内循环液泵型生物反应器的通风比和液泵转速为适当值时,总能找到一组操作变量(通风比和液泵转速),使其KLa值与3 L搅拌式生物反应器的KLa值基本相同。
2.4 反应器功率消耗比较
在上述2个反应器的KLa值基本相同的试验条件下,测定2个反应器的能耗。液泵型生物反应器:液泵额定功率340 W,总体积20 L,有效体积14 L;工作条件为液泵转速1 400 r/min,通风比0.846∶1;运行时测得功率消耗为165 W。搅拌式生物反应器:总体积3 L,有效体积2.1 L;工作条件为搅拌转速500 r/min,通风比1.5∶1;搅拌轴额定功率186 W,在上述条件运行时,测得功率消耗是额定功率的23%,即42.8 W。如果该反应器放大到20 L,按单位体积液体消耗的功率不变,则功率消耗是285 W,故这2个反应器功率消耗进行比较得到,液泵型比搅拌式反应器功率消耗节省42%。
3 小结
2种反应器达到相同的KLa时,内循环液泵型生物反应器较搅拌式反应器节能约40%左右。搅拌式反应器是目前国内外发酵工业中广泛应用的发酵设备,试验得到内循环液泵型生物反应器有着较好的节能效果,有利于内循环液泵反应器的应用推广。
参考文献:
[1] 杨 俊.下喷式液泵型生物反应器的基础研究[D].杭州:浙江工业大学,2003.
[2] 朱海东.一种下喷式液泵型生物反应器的发酵性能研究[J].科技通报,2015,31(6):233-236.
[3] WEN J P,NA P,HUANG L,et al.Local overall volumetric gas-liquid mass transfer coefficients in gas-liquid-solid reversed flow jet loop bioreactor with a non-Newtonian fluid[J].Biochem Eng J,2000,5(3):225-229.
[4] 李永祥,程振民,蔣正兴,等.三相下喷式环流反应器的传质性能[J].高校化学工程学报,1997,11(4):366-371.
[5] 伦世仪.生化工程[M].北京:中国轻工业出版社,1993.
[6] YASUHIKO I,HIROSUKE T,MASATOSHI M.A simple Na2SO3 feeding method for KLa measurement in large-scale fermntors[J].Biotechnol Bioengeg,1987,29(8):982-993.
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